制液車間壓濾機改造項目是陜西鋅業(yè)公司2019年重點節(jié)能降耗、提質(zhì)增效項目,該項目實施后,將有效解決浸出渣含水分高的問題,每年減少入窯水量1萬噸,有效降低煤氣單耗、回轉(zhuǎn)窯焦粉單耗,提升回轉(zhuǎn)窯處理能力,減少浸出渣積存,對促進公司高質(zhì)量高效率發(fā)展具有十分積極的推動作用。
該項目技術(shù)方案經(jīng)過反復討論、優(yōu)化完善,于3月2日開工建設(shè)。在基礎(chǔ)開挖過程中發(fā)現(xiàn)施工場地受限情況比預料更為嚴重,西邊受松軟地基影響,東邊受高壓電纜溝阻擋,北邊受電氣配電室制約,地質(zhì)條件復雜,現(xiàn)場困難重重,無法正常開展工作。項目組和技術(shù)人員放棄周末休息時間,加班加點,重新調(diào)整工藝,現(xiàn)場測量設(shè)計布局,仍無法滿足正常施工。
3月16日,鋅業(yè)公司董事長何學斌得知這一情況后,立即召集項目組成員陳志明、周璽、王彥良、馬高峰、崔育成、陳艷艷、王凱,監(jiān)理公司總監(jiān)楊廣、施工單位項目經(jīng)理王倉等人現(xiàn)場研究方案。聘請當?shù)貙<椰F(xiàn)場指導,為穩(wěn)妥起見,何學斌董事長親自聯(lián)系具有甲級資質(zhì)的設(shè)計院專家及設(shè)計人員來現(xiàn)場,一并商討方案并座談。通過對可實施的幾種方案反復綜合比較,最終確定了投資最省、工期最短、安全可靠的技術(shù)方案,目前該項目已順利實施。
隨后他們一行又來到了納米氧化鋅項目現(xiàn)場,對現(xiàn)場情況進行實地考察,對幾個重要時間節(jié)點再次明確,確保該項目按期保質(zhì)保量完成。
2019年,陜西鋅業(yè)公司將全面圍繞“確保生產(chǎn)鋅錠及鋅制品26.8萬噸,實現(xiàn)營業(yè)收入110億元,實現(xiàn)利潤2000萬元?!钡目傮w思路,依托科技創(chuàng)新,穩(wěn)步實施重點技術(shù)項目和科技攻關(guān)項目,通過技術(shù)升級、改造和產(chǎn)品開發(fā),延長產(chǎn)業(yè)鏈,提高產(chǎn)品技術(shù)含量和附加值,不斷增強市場競爭力。為鋅業(yè)公司高質(zhì)量高效率發(fā)展新篇章而努力奮斗!